导读甲醛的工艺流程图答甲醛属用途广泛,生产工艺简单、原料供应充足的大众化工产品。是甲醇下游产品树中的主干,世界年产量在2500万吨左右,30%左 右的甲醇都用来生产甲醛。但甲醛是...

今天运困体育就给我们广大朋友来聊聊陕西甲醇厂油雾分离器配件,希望能帮助到您找到想要的答案。

甲醛的工艺流程图

甲醛的工艺流程图

甲醛属用途广泛,生产工艺简单、原料供应充足的大众化工产品。是甲醇下游产品树中的主干,世界年产量在2500万吨左右,30%左 右的甲醇都用来生产甲醛。但甲醛是一种浓度较低的水溶液,从经济角度考虑不便于长距离运输,所以一般都在主消费市场附近设厂.进出口贸易也极少。工业上主要采用甲醇氧化法和天然气直接氧化法:

1、甲醇氧化法:在600~700℃下,使甲醇、空气和水通过银催化剂或铜、五氧化二矾等催化剂,直接氧化生成甲醛,甲醛用水吸收得甲醛溶液:

总反应是放热反应,但50~60%的甲醛是通过氧化反应生成,而其余部分是通过氢反应生成。副产物为一氧化碳和二氧化碳、甲酸甲酯及甲酸。甲醇转化率80%,收率以甲醇计为85%~90%。该法技术成熟,收率高,国内外生产厂广为采用。

2、天然气氧化法:在600-680℃下,使天然气和空气的混合物通过铁、钼等的氧化物催化剂,直接氧化生成甲醛,用水吸收得甲醛溶液。

3、将甲醇蒸气在300℃时,通入铜或银的催化剂,甲醇脱氢而制得。甲醛气体吸收水含量达36%~40%,即为甲醛溶液。将市售甲醛溶液蒸馏去除杂质,并补充甲醇即为试剂甲醛溶液。

4、二甲醚氧化法:系采用合成气高压法合成甲醇副产的二甲醚为原料,以金属氧化物为催化剂氧化而成。

5、甲醇脱氢法:甲醇直接脱氢可得到无水甲醛,同时副产氢气。该工艺是极具吸引力的甲醛制备方法。其进展关键在于过程催化剂性能的提高。

6、将气化的甲醇与经碱洗后的空气、水蒸气以1∶1.8~2.0∶0.8~1.0( 体积比)混合后,加热至115~120℃进行反应,在银催化剂作用下控制反应温度 为600~650℃,压力0.3~0.5MPa。

反应结束后,将反应物急冷至80~85℃,用水吸收,然后蒸馏,蒸出未反应的甲醇,釜液经阴离子交换树脂处理,所得甲醛溶液加入适量阻聚剂,搅拌混合,即得成品。

甲醇的原料是什么?甲醇主要用途

甲醇应用领域

基本有机原料之一,用于制造氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产品。也是农药(杀虫剂、杀螨剂)、医药(磺胺类、合霉素等)的原料,合成对苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸甲酯的原料之一。

甲醇的主要应用领域是生产甲醛,甲醛可用来生产胶粘剂,主要用于木材加工业,其次是用作模塑料、涂料、纺织物及纸张等的处理剂。

甲醇另一主要用途是生产醋酸。醋酸消费约占全球甲醇需求的7%,可生产醋酸乙烯、醋酸纤维和醋酸酯等,其需求与涂料、粘合剂和纺织等方面的需求密切相关。

甲醇可用于制造甲酸甲酯,甲酸甲酯可用于生产甲酸、甲酰胺和其他精细化工产品,还可用作杀虫剂、杀菌剂、熏蒸剂、烟草处理剂和汽油添加剂。

甲醇也可制造甲胺,甲胺是一种重要的脂肪胺,以液氮和甲醇为原料,可通过加工分立为一甲胺、二甲胺、三甲胺,是基本的化工原料之一。

可合成为碳酸二甲酯,是一种环保产品,应用于医药、农业和特种行业等。

可合成为乙二醇,是石化中间原料之一,可用于生产聚酯和防冻剂。

可用于制造生长促进剂。可以使作物大量增产,保持枝叶鲜嫩、茁壮茂盛、在夏天也不会枯萎,可大量减少灌溉用水,有利于旱地作物的生长。

可合成甲醇蛋白,以甲醇为原料经微生物发酵生产的甲醇蛋白被称为第二代单细胞蛋白,与天然蛋白相比,营养价值更高,粗蛋白含量比鱼粉和大豆高得多,而且含有丰富的氨基酸、矿物质和维生素,可以代替鱼粉、大豆、骨粉、肉类和脱脂奶粉。

甲醇用作清洗去油剂,MOS级主要用于分立器件,中、大规模集成电路,BV-Ⅲ级主要用于超大规模集成电路工艺技术。

用作分析试剂,如作溶剂、甲基化试剂、色谱分析试剂。还用于有机合成。

通常甲醇是一种比乙醇更好的溶剂,可以溶解许多无机盐。亦可掺入汽油作替代燃料使用。20世纪80年代以来,甲醇用于生产汽油辛烷值添加剂甲基叔丁基醚、甲醇汽油、甲醇燃料,以及甲醇蛋白等产品,促进了甲醇生产的发展和市场需要。

甲醇不仅是重要的化工原料,而且还是性能优良的能源和车用燃料。甲醇与异丁烯反应得到MTBE(甲基叔丁基醚),它是高辛烷值无铅汽油添加剂,亦可用作溶剂。除此之外,还可制烯烃和丙烯,解决资源短缺问题。

甲醇可用于生产二甲醚,二甲醚除了在日用化工、制药、农药、染料、涂料等方面有广泛的用途,还具有方便清洁、十六烷值高、动力性能好、污染少。易加压为液体、易储存等燃料性能。甲醇和二甲醚按一定比例配制而成的新型液体燃料称为醇醚燃料。它的燃烧效率和热效率均高于液化气。

合成车间工作总结

合成车间工作总结

总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,不如立即行动起来写一份总结吧。总结才是正确的呢?下面是我精心整理的合成车间工作总结,仅供参考,大家一起来看看吧。

20xx年应对各种困难和挑战,保安全生产、保系统高效运行、保180万吨甲醇生产任务促达产创效的关键时刻。为确保设备安全长周期的经济运行合成车间设备管理具体做了以下工作:

一、厂控设备检修:

一期系统4月份停车大修完成的重点项目

1、完成一期合成气压缩机H1484检修,更换转子;

2、一期脱硫槽D112更换瓷球1725Kg,脱硫剂18995Kg;

3、一期预合成塔R122更换瓷球21800Kg,催化剂29510Kg;

4、一期合成塔R121更换瓷球54325Kg,催化剂114400Kg;

5、压力管道检验期间发现合成塔入口管道球化严重,列为煤业公司A级隐患,计划二期系统大修期间进行更换。

6、20xx年1月16日二期合成气压缩机入口滤网损坏,导致压缩机叶轮损坏,压缩机H2649检修,压缩机修复转子首级叶轮。

二、动设备日常检修(28台次):

1、一期精馏地下槽泵01P0301检修(3次),更换泵轴、轴承、叶轮、轴套、轴衬、口环等;

2、一期精馏粗甲醇泵P451A更换机械密封;

3、一期精馏塔回流泵P433A更换机械密封;

4、一期精馏塔回流泵P433B更换机械密封;

5、一期精馏预塔塔底甲醇泵P432A更换机械密封;

6、一期合成透平冷凝液泵P441B检修,更换轴承及机械密封;

7、二期回收塔废水泵201P0310A检修(3次),更换轴承及机械密封;

8、二期回收塔废水泵201P0310B检修,更换轴承及机械密封;

9、二期粗甲醇泵2P451B检修,更换机械密封;

10、二期常压塔废水泵201P0307A检修,更换机械密封;

11、一期粗甲醇冷凝器E221--2、8、9、11更换皮带;

12、一期回收塔冷凝器E232--15更换皮带;

13、二期粗甲醇冷凝器2E221--1、6、10、12、14更换皮带;

14、二期常压塔空冷器201E0315--15更换皮带;

15、一期粗甲醇冷凝器E221-13电机检修。

三、一期系统4月份大修,静设备检修(12台);

1、一期合成汽包D121内部隔蒸汽上升挡板、汽液网更换;

2、一期粗甲醇分离器D321内部隔板及除沫器修复焊补;

3、一期精馏预塔再沸器E131更换;

4、粗甲醇预热器E138补漏;

5、一期精馏回收塔T233内部塔盘修复;

6、一期甲醇罐04V0001A内复盘修复、密封更换及检测;

7、一期甲醇罐04V0001B内复盘修复、密封更换及检测;

8、一期甲醇罐04V0001C内复盘修复、密封更换及检测;

9、一期粗甲醇槽V151B检测完成及紧急释放阀安装完成;

10、一期精甲醇槽V152B检测完成及紧急释放阀安装完成;

11、一期杂醇油槽V153检测完成及内复盘更换、密封更换和紧急释放阀安装完成。

12、二期合成气压缩机油冷凝器补漏。

四、换热器清洗(101台):

1、一期合成表面冷凝器E142机械清洗;

2、一期合成粗甲醇水冷器E122AB机械清洗;

3、一期合成粗甲醇冷凝器E221共14台机械清洗;

4、一期精馏预塔冷凝器E231共6台机械清洗;

5、一期精馏回收塔冷凝器E232共22台机械清洗;

6、一期精馏预塔水冷器E132机械清洗;

7、一期精馏精甲醇产品冷却器E134机械清洗;

8、一期精馏回收塔产品冷却器E`135机械清洗;

9、一期精馏含醇水水冷器E137机械清洗;

10、一期精馏杂醇油冷却器E139机械清洗;

11、二期合成粗甲醇冷凝器2E221共16台机械清洗;

12、二期精馏预塔冷凝器201E0305共10台机械清洗;

13、二期精馏常压塔冷凝器201E0315共20台机械清洗;

14、二期合成气压缩机空冷岛4台机械清洗;

15、二期合成气压缩机油冷却器机械清洗。

五、其他:

1、一期安全阀校验60台;

2、一期压力容器检测49台;

3、一期压力管道检测421个点,11222米;

4、一期压力管道更换不合格弯头18条;

5、一期带压堵漏卡具去除9处;

6、一期去二期2.0蒸汽和4.0蒸汽导淋阀更换25个;

7、车间自制卡具带压堵漏33处。

六、重点资金消耗采购情况:

1、一期合成塔催化剂:2621.98万元

2、一期瓷球24.64万元

3、一期合成塔管道123.586464万元

4、一二期联通管道126万元

5、储罐检测与维修:180万元

七、、检修安全方面:

合成车间严格按照公司的'各项检修制度执行,严格制定各项工艺处理方案、检修方案,按规范办理执行检修票、登高票、动火票、受限空间作业等票证。严格验收各检修项目,在保证人员安全的情况下积极合理开展各项检修计划,并做到检修期间人身伤害事故零记录。日常检修期间加班加点,合理分工包片检修,统一指挥,克服各种困难,保质保量,最终顺利完成各项检修任务。没有因设备检修滞后影响工艺生产和运行。

八、设备方面存在的问题:

1、二期雨水池、罐区乙二醇返液没有合适的泵安装使用。

2、精馏系统过滤器清理太频繁。

3、检修人员太少、业务技术差、保运队伍缺少检修工具,影响检修质量。

4、物资采购流程复杂、效率低、采购进度慢。

;

甲醇生产技术论文_甲醇燃料技术

甲醇生产技术作为甲醇制作中的一个重要步骤,有较大的技术难道和较高的技术要求。下面是由我整理的甲醇生产技术论文,你的阅读。

甲醇生产技术论文篇一

甲醇生产中甲醇分离技术的运用

【摘要】最近几年以来,各个甲醇的生产企业以及相关的研究单位积极的探索减少甲醇含量占整个入塔气中的比例,逐渐探索出把气液高效分离开来的有效途径,并且总结出很多的宝贵经验。基于此,本文主要结合实例对甲醇生产中甲醇分离技术的运用进行了探讨。

【关键词】甲醇生产;甲醇分离技术;运用

C1学里最主要的产品可以说是甲醇,它也是一种被广泛应用于各个行业中的有机化学原料。目前甲醇工业正处于快速发展的阶段,这就增大了对甲醇的需求,尤其是近几年来逐渐将甲醇应用到交通能源中以后,对甲醇的需求量更加庞大,所以促进甲醇的生产具有可观的经济效应以及社会效应等。某甲醇生产企业根据目前拥有的装置设备等情况,经过不断的技术研究讨论后找到问题所在,最终确定了以提高气液分离这一技术水平来增加甲醇的生产产量。

1.存在的问题以及采取的对策

1.1存在的问题

对于以往的甲醇装置来说,主要使用的技术为低压法进行合成,在这过程中对甲醇的合成有直接或间接影响的因素包括:温度和压力、水冷和分离效率、气体的成分、触媒的活性、分离器和闪蒸槽的液位以及空间等。该企业在2011年对当时装置在实际生产过程中的使用情况进行了调查和研究发现,装置中最主要的设备汽轮机由于对动力的消耗太大,存在一定程度的车沉状况,然后在调研循环气的基础上,发现循环气里含有甲醇的量大概在0.9%,跟初始设计值相对比发现,在甲醇分离器的出口部位,甲醇的含量要比初始设计值高出0.21%左右。这就导致进入到合成塔中的所有入塔气里,含有甲醇的比例过大,降低了合成反应转化率,最终减少了甲醇的产量。与此同时还对合成循环气机组造成了一定程度的影响,无法让机组在长期内保持稳定的运行状态,降低了生产装置的经济效益。

1.2采取对策

针对问题,现场生产技术工作人员在经过认真的分析和讨论后,认为甲醇占循环气的比例过高是导致甲醇产量减少的最主要因素,所以,有效的降低甲醇含量在循环气中所占的比例,能够改善气体组分,改善后的气体在进入汽轮机以后可以有效的降低其对动力的消耗量,甲醇占循环气的比例下降可以提高甲醇合成过程中的正向反应。通过研究最终觉得,由于甲醇具有易溶于水这一性质,可以利用水洗技术,在生产过程中让循环气和水进行逆向的,充分的接触之后有效的让甲醇溶于水,进而降低甲醇含量占循环气的比例。

2.改进措施

2.1技术上进行改造

在技术上进行改进,为了有效的降低甲醇含量占循环气的比例,在生产过程中需要新增加安装一台分离装置,把原来那台分离器中出来的循环气进行进一步的洗净。在新增加的分离装置内,循环气自下而上流动,雾状的除盐水在注水泵对其施加压力的基础上自上而下进行喷淋,这就让气体和盐水能充分接触,将循环气中绝大部分的甲醇在盐水中溶解,形成了粗甲醇,其浓度大约在70%左右,将粗甲醇送到闪蒸槽里,最后送到槽区进行储存。

2.2操作上进行优化

为了有效的降低甲醇含量占循环气的比例,生产车间最后增加了一道工序,即补水测试,具体操作方式为,根据车间的规定和要求,每个班组要对循环气进行补水操作,在达到满负荷的状态之后,要求将补水量从原来的0.6t/h逐渐上调到1.0t/h,实时监控上调情况做好记录,最后确定了最佳的补水点为0.82t/h。

2.3工程上进行改造

(1)在传统的装置基础上,再新增设一套用于分离的组合装置。(2)对于新增加的仪表控制系统来说,需要在原来装置中DCS系统的基础上来运行控制,主要目的是在实际生产过程中提高操作效率,保证系统能够安全正常的运行。(3)将原来的P609A/B 泵拆卸掉,然后在该位置上新增设两台高压水泵,主要用于给除盐水施加压力确保打入分离组合装置的上端部分。(4)将操作过程中的各项工艺参数进行优化。按照甲醇的实际浓度值来适当的调整除盐水的量,要求闪蒸槽的压力控制在0.4MPa以下。(5)异常处理。甲醇分离装置液位高时,中控人员迅速打开 LICA-1503a 调节阀,同时注意闪蒸槽压力≤0.4MPa。(6)关键技术的改进,甲醇分离技术是根据甲醇可溶于水的特性,将甲醇分离装置作为主要的分离设备,将少量的水作为吸收甲醇的溶剂,让水和循环气在逆向上进行充分的接触,在塔体内需要在液相上进行无级的提取浓度,在气相上进行无级的净化,最终能够让水将循环气中的甲醇进行全面的吸收,重新进行分离整合,最终降低甲醇含量占循环气的比例。

3.甲醇分离技术效果的验证

3.1实际生产状况

在将甲醇分离装置安装使用之后,生产车间的技术工作人员提取了分离装置出口处的甲醇,分析了甲醇洗手液的浓度,检测了甲醇含量占循环气的比例,适当的将加在分离装置上水量进行调整和控制。到目前为止加水量大约保持在0.75-1.0t/h之间,稀甲醇的浓度控制在70%,稀甲醇的采出量大约在0.9-1.2t/h之间等。

3.2装置改造后的状况

在经过装置的改造之后,以往的一些主要问题都得到了解决和改善,这就提高了整个装置的经济效益,降低了汽轮期对动力的消耗,加快了汽轮机的转动,由以前转速最高能达到的11700转/分提高到了目前的12400转/分。

3.3装置潜能在经过挖掘后增加的效果

在甲醇生产装置进行检查维修的时候已经安装完成甲醇分离装置,目前已经开始投入使用,运行情况基本稳定。经过检测发现,甲醇分离装置的上部甲醇的浓度从以往的0.9%有效的降低到0.051%,每天生产的粗甲醇量达到了424t,比以往多出将近20t。

4.结语

在整个生产甲醇的装置组合里,存在着非常大的潜能,需要生产技术工作人员进一步的挖掘,仅仅依靠设计上的改造是无法满足实际生产要求的,所以要在生产现场进行调查研究,积极探寻将装置进一步优化的有效途径,不断的引进新技术,不断在现有技术上进行创新,按照装置的实际生产状况将新技术应用到甲醇的生产过程中去,并且积极的推广和学习。

【参考文献】

[1]朱晓霞,李剑峰.膜分离技术在化工公司甲醇装置中的应用[J].石油和化工节能, 2011,4.

[2]周楠.甲醇全回收从分离技术“突围”[J].中国石油和化工,2010,3.

[3]张先春,渠兵.膜分离氢回收技术在甲醇合成中的应用[J].氮肥技术,2011,(03).

点击下页还有更多>>>甲醇生产技术论文

今天的内容先分享到这里了,读完本文《粗甲醇分离器》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuqiumeng.cn,您的关注是给小编最大的鼓励。